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1d18ec1e56 test(task_1): adjust go_straight parameters and comment out angle correction
- Comment out angle correction logic in go_straight function
- Adjust go_straight parameters in task_1
- Add success message for horizontal line calibration
- Update main function to include task_test
- Modify marker request response format
2025-05-22 04:27:22 +00:00
2793daf8fe 优化 go_straight 函数中的方向计算逻辑,使用 IMU 数据来确定角度偏差,提升了机器人在前进和后退时的运动精度。 2025-05-20 10:04:14 +08:00
7433c83b9b refactor(base_move): improve arc turn control and distance calculation
- Implement time compensation for different turn angles
- Adjust rotation thresholds and speed factors for better control
- Fix distance calculation and variable naming in go_straight function
- Enhance observation and debugging output
2025-05-18 07:57:15 +00:00
6d41ffa96c 删除 test_track_detection.py 文件,优化 go_straight、move_base_hori_line 和 turn_degree 函数中的日志记录,增强代码可读性和调试信息。更新 task_1 和 task_5 以使用新的日志记录功能,提升任务执行的可追踪性和信息反馈。 2025-05-17 12:34:02 +08:00
18248d7ad9 删除当前图像文件,优化 main.py 中的恢复站立逻辑,新增 lie_down 和 stand_up 方法到 BaseMsg 类,更新 task_1.py 以使用新的移动和休息功能。 2025-05-17 11:27:39 +08:00